彭乐安1992年毕业于湖南建材工业专科学校,曾从事多年的分析检验和生产调度工作,现是公司生产运行部的一名工程师,主要负责节能减排工作。多年来,他爱岗敬业,勤勉好学,具备了较高的业务素质和较强的工作能力。2010年,他出色完成了精益六西格玛管理方法与工具培训,取得由中国化工集团公司授予的精益六西格玛绿带资格。2011年,他又按要求完成企业内部黄带讲师学习任务,并经考核合格,取得由金思企业管理咨询(上海)有限公司颁发的精益六西格玛黄带讲师培训证书。在长期节能技术管理工作中,他不断学习和运用新的质量管理方法,围绕节能降耗的重点、难点问题组织质量改进活动,取得了较好的成绩。
2010年,针对公司有机车间蒸汽凝结水回收率低的问题,彭乐安在多次调研的基础上,成立了以他本人为负责人的“提高有机厂蒸汽凝结水回收率”精益六西格玛绿带项目团队。通过项目的改进活动,凝结水回收率提高了10个百分点,产生120万元/年的经济效益。该绿带项目通过了专业机构的发布评审,并被评为“中国质量协会质量技术奖优秀六西格玛项目”。
2011年10月以来,热电锅炉水质出现异常问题,表现在炉水PH值下降,最低时达到了6.0以下。由于问题发生的频次高、危害大,成为事关公司安全生产和节能减排的一个重大问题。为了解决这一问题,由彭乐安牵头,组织热电、水气、质检、有机等单位的相关人员成立了锅炉水质质量改进小组。在彭乐安的协调组织下,小组通过查资料、对标准、开诸葛亮会等方式确定方法,排查问题,建立控制指标。在排查问题过程中,规范了锅炉加药操作和对药品的质量要求,完善了化学水的质量控制指标及检测方式,建立了蒸汽凝结水的质量标准及控制方法。小组通过对大量的数据统计分析和现场排查,最终确定问题根源是有机车间二处用汽设备泄漏、造成有机物料串入凝结水系统引起的。将这二处的凝结水从回收系统排除后,锅炉水质恢复了正常。在2012年底的大检修中,对这二处漏点进行了处理,彻底解决了问题。
为不断改进公司用能结构,提高能效水平,2012年,彭乐安又作为关键成员参加降低非生产用能QC小组活动,围绕近年公司非生产用能量大的问题,按照PDCA循环之四个阶段七个步骤,认真开展质量改进活动。通过小组的改进活动,公司三处食堂用电下降40%左右,文化广场用电减少约5000度,路灯、空调、取暧器做到了合理使用,职工的节能意识明显提升。为了不再出现类似的缺陷,彭乐安还将有效的质量改进措施及管理规定充实到能源管理制度中,使小组活动成果得到固化。